“强总......成了!微观结构......完全达标!”
强子披上外套就往外跑,连拖鞋都忘了换。
实验室里,团队成员们围在一起,虽然个个眼圈发黑,但眼睛里都闪着光。
强子接过那截试样,在手里掂了掂,又对着灯光仔细观察。然后,他做了个让所有人意外的动作——把试样轻轻往水泥地上一摔。
“铛——”清脆的金属声在实验室回荡。
强子弯腰捡起试样,检查摔落处的痕迹,脸上终于露出了笑容:“好钢的声音,就是这样。”
然而,实验室成功只是第一步。小批量试产时,问题又出现了——性能不稳定,良品率只有30%。
“问题出在热处理工艺上。”刘总工被请来诊断后一针见血,“实验室可以精确控制,大规模生产就是另一回事了。”
接下来的两个月,团队住在了合作工厂。强子和年轻人一起,三班倒守在热处理炉前,记录每一个温度变化对材料性能的影响。
最困难的时候,连续七十二小时不眠不休。强子的眼睛里布满血丝,工装裤上沾满油污,完全看不出这是个上市公司董事长。
“强总,您回去休息吧,我们盯着就行。”员工劝他。
强子摇摇头:“当年我们在雪山找原材料,比这苦多了。现在有热饭吃,有地方睡,已经很好了。”
突破发生在一个雨夜。
那晚,强子盯着热处理炉观察窗里通红的钢坯,突然想起刘总工说过的一句话:“热处理就像煲汤,火候很重要,但更重要的是让味道慢慢渗透。”
他立即叫醒已经睡下的团队:“我们可能想错了方向!不是要提高温度,而是要改变升温曲线!”
重新调整工艺参数后,新一批钢材出炉。检测结果出来时,整个车间沸腾了——良品率提升到85%,关键指标全部达标,甚至部分超过了进口产品。
强子没有加入庆祝的人群。他独自走到车间外的雨中,任凭雨水打湿衣衫。
手机响起,是阿梅发来的消息:“成功了?”
强子回复:“迈出了第一步。”
回公司的路上,强子对团队成员说:“今天不是终点,是起点。我们要记住这种被‘卡脖子’的感觉,然后一个一个地把这些‘脖子’都松开。”
第二天,强子在研发中心的进度板上又写下了新的课题:
“第二战:高性能轴承钢”
这一次,没有人再怀疑。因为他们知道,在这个从拧螺丝起步的企业里,没有什么是不可能的。
夜色中,研发中心的灯火依然通明。那灯光下,不仅有一群技术人员的执着,更有一个民族制造业挺直腰杆的梦想。