一位年纪稍长、在行业里做了十几年的李老板(鑫发塑料厂厂长)终于抬起头,深吸一口气,将烟摁灭在烟灰缸里:
“郑老板,你这本东西,我粗粗翻了一遍。要求,是真的严!
说实话,我在塑料件这一行十几年了,还没遇到过这么细、这么严的规矩。”他话锋一转。
“但你刚刚说得也在理,以前我们东一榔头西一棒槌,出了问题就互相扯皮,最后大家吃亏。
你这套办法,虽然一时累一点,但长远看,是条正道。我们鑫发,以后的工件就按照这个标准来做了!”
人都是有从众心理的。
李老板这一表态,会议室里原本紧绷的气氛陡然松动了几分,其余的几位老板也开始纷纷附和:
“是啊,有标准总比没标准乱打仗强。”
“郑老板是真心想带着大家一起把质量做上去,不是一味压价。”
“行!我们就照这个来。有什么不懂的,还得请郑老板这边的工程师多指导指导。”
郑硕看着台下这些合作伙伴,他们脸上最初的不解和抵触,逐渐被一种破釜沉舟、决心背水一战的信服感所取代。
他知道,这套源自未来、融合了tpS和tq理念的质量管理体系,终于在1974年的香江元朗,在这间烟雾缭绕的会议室里,扎下了第一颗种子。
然而危机总是不期而至。
-------
时间:1974年2月10日下午3:30。
地点:元朗·凤凰工业公司。
正当整个工厂都在为国外订单全力赶工的时候,邓伯雄拿着一份紧急报告,急匆匆跑进郑硕的办公室,脸色发白:
“老板,达昌塑料制品厂下午刚送来的那批角块……全部不合格!
我们抽检了三个批次,尺寸偏差普遍超过0.2毫米,最大的甚至到了0.5毫米,根本就装不上核心块!”
郑硕立即放下手头工作,带着两名工程师驱车赶往达昌塑料制品厂。
一到车间,就看到厂长黄炳坤早已急得满头大汗,正对着那台老旧的注塑机束手无策:
“郑老板,我们真的不知道怎么回事!上午生产还好好的,下午开始产品尺寸就全变了……我们已经调过参数,换过模具,但是都没用!”
“AI,立即全面扫描这台设备,分析问题根源!”郑硕在心中紧急呼叫系统。
「接收到宿主指令……正在启动设备扫描模块……扫描中……请稍后……」
「扫描完成。目标设备:震雄Jt-250型注塑机。根据热成像分析和运行数据监测,发现以下异常:
注射压力波动范围超过正常值±15%;
料筒温度控制出现周期性偏差;
螺杆运行噪音频率异常。」
「综合判断:注塑机螺杆严重磨损,预计磨损量已达0.8-1.2毫米,同时止逆环密封失效。
根据该设备运行记录推算,已连续使用超过12年,可能已达到寿命极限。」
郑硕立即要求停机检查,当工程师拆开设备,果然发现螺杆表面已有严重磨损痕迹,止逆环处也有明显泄漏。