第55章 动平衡难题的突破(2 / 2)

厂长沉吟片刻,最终拍板:好!就按赵明同志的方案验证!

方案确定后,立即开始实施。

赵四首先设计制作了简单的光电相位检测装置:一个支架上安装光电传感器,对面安装一个小灯泡,主轴端面贴上小块反光铝片。

当主轴旋转时,反光片每经过一次,光电传感器就产生一个脉冲信号,作为相位参考。

振动测量使用厂里现有的机械式振动仪,虽然精度不高,但足以判断振动趋势。

最重要的试重块,赵四建议用不同厚度的紫铜片制作,可以精确控制质量,并且容易用胶暂时固定在平衡槽上。

准备工作就绪后,第一次测试开始。

所有技术人员都聚集在机床周围,紧张地注视着。赵四亲自操作测量设备,张工指挥机床启停。

第一次在A点添加试重,主轴启动后,振动反而加剧了。记录下振动数据和相位。

换到B点试重,振动略有减小。记录数据。

换到C点试重,振动变化不明显。记录数据。

三次测试后,赵四立即在临时搭建的计算桌上开始计算。

他运用振动矢量合成原理,将三次测试的数据代入方程组,求解不平衡质量的大小和方位。

计算结果显示,不平衡质量约为350克,方位角在距C点25度方向。赵四报出计算结果。

按照这个结果,他们在计算出的方位添加了相应的配重块。

第二次启动测试,所有人的心都提到了嗓子眼。

主轴转速缓缓提升...800转...1000转...1200转...

振动减小了!操作员惊喜地喊道。振幅指示表显示振动值已从0.15降到了0.08。

继续加速到1500转!赵四命令道。

转速继续提升,振动值略有增加,但最终稳定在0.10,比第一次测试有明显改善,但仍超出0.05的设计要求。

有进步,但还不够。总工程师既欣慰又担忧。

赵四点点头:第一次平衡通常只能解决大部分不平衡。我们需要进行微调精平衡。

他指挥再次进行三点试重测试,但这次使用的试重质量更小,只有第一次的一半。

经过又一轮测试和计算,赵四判断需要调整配重位置和微调质量。

经过多次迭代调整后,进行了最终测试。

当主轴转速平稳提升到1500转额定转速时,振幅指示表稳定在0.04的位置!

成功了!0.04!低于设计要求的0.05!现场爆发出震天的欢呼声!

机床运行平稳,噪音明显降低,只有正常的机械运转声。

连续运行一小时后,振动值稳定在0.038-0.042之间,完全满足设计要求!